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硅膠管出現(xiàn)“粘模”問題的原因及改善方法有哪些?
硅膠管出現(xiàn)“粘模”問題的原因及改善方法有哪些?前幾天看了一個硅膠管帖子,說粘模嚴重,無法生產(chǎn),已經(jīng)停工,為什么把“粘模”當(dāng)成案例呢,是因為太具有代表性,下面和小編一起來看看吧。
首先,材料變化:再生膠使用含膠率高的再生膠,膠粉原先是使用自己的邊料磨的膠粉,大小如芝麻大小。現(xiàn)改用膠粉廠出的40目膠粉。原先用的最便宜的再生膠,搭配自己磨的10目左右的芝麻大小的膠粉,無粘模現(xiàn)象。現(xiàn)換高彈性含膠率高的再生膠,搭配40目膠粉,嚴重粘模包氣,無法生產(chǎn)。配方搭配:4公斤NR.4公斤SBR.19公斤再生膠。6公斤膠粉。
一直說換材料后,就是換再生膠和細的膠粉,粘模嚴重、包氣、無法生產(chǎn)。檢查膠料,第一感覺,就是膠料太粘了。因為再生膠用量大,所以粘性很嚴重。那么對于膠料粘性重,該如何解決呢?一般正常做法是增加硬脂酸和石蠟,可是配方中已經(jīng)達到2.5份和1.5份了,還是不行這是什么原因呢?
原因分析:
1、再生膠質(zhì)量好了,含膠率高了,同時粘輥和粘模性是增加了。
2、從粗膠粉換到細膠粉。膠料的密合度內(nèi)聚力增加了,膠料韌性變好,造成排氣性變差。
改善方法:
1、增加膠粉用量,由原先的50份,增加到100份。試驗效果:由氣泡率100%,改善到30%。
2、噴涂脫模劑,(原先工廠無脫模劑、暈)氣泡率又30%下降到15%。
3、建議模具表面處理,鐵氟龍或者電鍍。(模具居然無表面處理。再暈。)
處理結(jié)果:模噴涂一次脫模劑,氣泡率換模具生產(chǎn),溝槽更深,排氣更差。
方法:模噴涂一次脫模劑,氣泡率10%-15%,無法有效改善,再次添加80份粗膠粉。
效果:搭配脫模劑,徹底改善。
回顧:“粘模”幾個要素:1、材料的粘模性;2、模具表面處理;3、脫模劑的使用;4、膠料的疏松性;這次的粘模,集中了以上的4點,整個都存在問題才使得問題特別嚴重。
建議:
1、模具表面必須做好處理,如電鍍,鐵氟龍;
2、脫模劑,是正常必須使用的,同時,模具也是要定期清洗的,保存模具表面平滑;
3、膠料的粘性不可以太重,可以搭配點硬脂酸和蠟類調(diào)節(jié),如果粘性太重,那么模具必須要處理的更好;
4、膠料的材質(zhì)疏松性越好,越有利于排氣。
通過以上的介紹,您應(yīng)該對橡塑制品有了更多的了解,如您還有其他疑問請致電致函深圳市奇裕硅橡膠有限公司的相關(guān)技術(shù)顧問,同時也歡迎更專業(yè)的人士來電來涵討論業(yè)內(nèi)知識。
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